一种远程在线测量锅炉烟气中的超细粉尘和多环芳烃的方法。该法通过专用的稀释装置对在线取样得到的烟气进行稀释,然后利用电晕和光电的方式使颗粒带电,最后通过测量电流得到细颗粒的数量和PAHs的大小。作者利用该方法对鼓泡床锅炉排放的超细粉尘、PAHs及烟气成分等进行了长时间的远程在线测试研究,并分析了该锅炉所排放的超细颗粒、PAHs与烟气成分及其他物理参数的关系。
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鼓泡床锅炉 |
1、将炉膛往下部延伸4米,使其炉膛高度增加到11米,并将炉膛砖改为莫来石和钢纤维浇注;
2、对炉顶进行密封结构改造,解决炉顶漏灰和漏风现象;
3、将上、下锅筒间的对流管的数量减少30%,增加其烟路面积,降低烟速,减缓烟气对管束的磨损;
4、在过热器后部增加U型分离器捕集飞灰,进行返回二次燃烧;
5、将原两级省煤器改为三级,增大其烟路面积,降低烟气对省煤器的磨损;
经过技术改进后,达到了以下效果:
l、在满足原炉主要技术参数的条件下,运行更平稳,负荷调节范围更宽,各项热力分布更加合理;
2、燃烧效率从原67%提高到78%,节约燃料成本;
3、飞灰含炭量Cad从原20%降低到9.24%,降低了锅炉排烟浓度,改善了空气环境。
在煤炭开采过程中,大量的井下涌水需要往外排放,水中含有大量的絮凝状悬浮物不会沉淀,对矿区水体造成一定的污染。我公司电厂地处缺水地区,就近取用矿井水进行净化处理,既可满足发电机组的冷却用水又能使矿井水不外排,满足环保要求。因此,电业公司应用贵州绿色环保工程公司的专利技术,由职工技术攻关小组制造、安装了两台MJS一150矿井水净化器。它具有结构简单、造价低、维护工作量小的特点。其工作原理为:用泵将矿井水加压至0.2Mpa,在净水器的进水人口处加入浓度为1.25%的聚合氯化铝和浓度为0.75%的聚丙烯酰胺各120L/H与矿井水进行混合,矿井水进入净水器中经沉降、过滤后,合格的清水从顶部排出。
使用该净化器后,每天可将3000—3500M3浊度为120—200F.T.U的矿井水处理到3—4F.T.U的清水进行利用。处理成本为0.345兀/M3,按本地区现行水价0.65元/吨计算,每年实际处理利用矿井废水近70万吨;节约开支20余万元。既达到矿井水不外排的目的,又满足了电厂的生产用水需要,取得了较好的经济效益和社会效益。